理论文献
离心式选粉机传动部分改造切勿上移主轴
作者:《水泥》2003年第5期   发表时间:2014-04-26

李喜才  高级工程师 

离心式选粉机由于选粉效率低,循环负荷高而影响磨机的产量和质量。广大的水泥技术工作者不断地研究和探索,努力改进这种老式设备。企图让它在现代化的今天,再现雄姿。

     离心式选粉机经过改造后,水泥的选粉效率可达到55~65%,生料的选粉效率可达到65~80%。这项技术改造的成功,给我们水泥企业带来较大的实惠和较大的经济效益。

     秦皇岛市青龙水泥厂φ2.2×6.5m磨机,配备φ3.5m离心式普通型选粉机。水泥细度控制3%,选粉效率38.9%;生料细度控制10%,粉效率59.8%;我们在保证其细度控制指标不变的情况下,选粉机改造后的选粉效率分别达到62.3%和87.6%。

     那么,同样规格型号的选粉机,改造的效果却不尽人意,这是为什么?我们在实践中,发现了这种不同的结果与选粉机的主轴改动有关。

     离心式选粉机的动力来源,是靠传动装置的立轴传动给选粉机的主轴,而获得的动力。但是,这个立轴却给润滑和密封带来很大的困难,由于这个减速箱经常发生故障,导致停机、停磨,给生产带来很大的不便;并且严重地影响设备的运转率,影响了正常的生产。每年投入大量的人力、物力进行该设备的检修。光润滑油这一项,每年就得消耗上万元的费用。选粉机产生的震动,其根源80%来源于传动装置。因此,有些企业把减速箱拿掉,换上皮带轮传动。

    由于选粉机的主轴上端高出选粉机的上盖约100多毫米,这给皮带轮的安装带来很大的困难,有些企业为了解决这一问题,把主轴又上移100多毫米。由于主轴的上移,选粉机内部的相对位置发生了很大的变化,对选粉机的性能也有很大的影响。

     因为改造选粉机的传递部分,只是上移了主轴,其内壳体并没有发生变化。只是由于主轴的上移,才造成了选粉机内部的相对位置发生了变化。

     这个变化的影响,首先是选粉区域高度的缩小,选粉区域的可用空间变得狭窄。以φ3.5m离心式普通型选粉机为例,小风扇盘与出风口原设计的高度是500毫米。如果把主轴往上提高150毫米,内壳体及出风口原位没动。显然这个选粉空间减少了近三分之一。我们改造的小风叶部分,正是利用原来的空间,使得改造后的选粉机具有分级好、细度控制稳定。如果这个选粉空间减少了,就会造成物料在这个区域内活动的空间(高度)变小。形成粗、细粉不太分明的现象,粗粉就很容易从出风口跑出去进入细粉室。要么控制细度指标变小,选粉效率就下降了。所以,主轴的上移,影响了选粉机的分级效果。

     其二,造成了撒料盘的位置与回风叶(百叶窗)的距离增大。因为,离心式选粉机属内循环风选粉机,由撒料盘撒出的物料,全靠从回风叶进来的循环风把物料吹散开,细粉上去,粗粉掉下来。如果撒料盘与回风叶的距离增大,循环风向上吹散物料的强度必然降低。我们利用双层撒料盘改造它的原来的撒料盘的不足,也要靠从回风叶进来的循环风把物料吹散开。因此,撒料盘的位置与回风叶的距离不能拉大,就是说,这个吹散物料的风力不能减小。如果撒料盘的位置与回风叶的距离拉大,吹散物料的风力减小,选粉效率就下降了。

     我们在广西马山县等水泥厂改造φ3.5m离心式普通型选粉机时,就遇到了这种情况。该厂为了改造传动装置,大皮带轮的安装方便,他们把主轴往上移动了150毫米左右。可是,选粉机改造后,水泥(细度3%)的选粉效率只有45~48%,其他企业的选粉机改造水泥细度3%时,选粉效率能达到60%多,而这个企业的选粉机改造效果为什么不理想呢?查尽所有原因,都属正常。唯一的区别,就是选粉机的主轴上移100多毫米。

     因此,我们在改造选粉机的传动系统时,切勿上移主轴。

 

2003年1月2日修改

 

(此文章发表《水泥》2003年第五期)